程海良在檢測設(shè)備(攝影 陳姝)
中國日報網(wǎng)9月22日電(記者 陳姝)十年前,,杭州朝陽橡膠有限公司一臺德國機器壞了,如果等待進口零配件來了再進行維修需要三,、四個月之久,,時間不等人,廠里停工就會蒙受巨大的損失,。情急之下,,有位技師拆了機器,找到有問題的零配件,,研究并組織廠里自主生產(chǎn)該零配件,。最終,奇跡發(fā)生了,,原本需要停工三,、四個月的進口機器,只用了三天就重新運轉(zhuǎn)起來,。
這位讓進口機器“起始回生”的人就是程海良,,一名來自淳安大山里的外來務(wù)工青年,全鋼一分廠設(shè)備維修保養(yǎng)組組長,。
十五年練就雙證鉗工師,,過硬技術(shù)讓設(shè)備起始回生
程海良2002年進廠工作,一待就是十五年,,由于檢修工作的特殊性,,程海良經(jīng)常無法正常下班,只要機器出了問題,,身為團隊負責(zé)人都要第一時間給予解決,,甚至半夜三更也跑來廠里搶修機器,,也曾經(jīng)一口氣工作了20多個小時。
通過不斷學(xué)習(xí),、刻苦鉆研,,程海良練就了一身較強的創(chuàng)新和解決技術(shù)難題的過硬本領(lǐng),成為了一名技術(shù)精湛,、技藝超群的雙證鉗工技師,。憑借著超強的學(xué)習(xí)能力,不知多少次從不懂到知曉,,從知曉到專家,,攻克了一個個技術(shù)難題,讓一臺臺歐美高新技術(shù)設(shè)備起始回生,。
2015年,企業(yè)原來的帶束層整理機已不能達到工藝要求,,買一套新的設(shè)備需要153萬元。程海良修舊利廢,,動腦筋,、想辦法、找資料,,反復(fù)實驗,,制造一臺新的帶束層整理機,經(jīng)公司測試完全符合工藝要求,,一年可為公司創(chuàng)造效益231萬元。他還改進了德國進口斜裁機的換刀,、調(diào)刀方法及安裝工裝優(yōu)化改進,,從原先換刀時間6小時降低到現(xiàn)在3小時,提高了機臺的運轉(zhuǎn)率和生產(chǎn)率,,一年可為創(chuàng)造效益213萬元,。
始終不忘“改造創(chuàng)新”,進口設(shè)備國產(chǎn)化創(chuàng)造效益